交通部上海打捞局 徐志成 范 杰
一、概况:
“ RZHEV ”沉船为柬埔寨籍艉机型货轮,总长 118m ,型宽 16.6m ,型深 8.6m ,载重吨约为 6000t 。本航次装载车辆和钢材, 2002 年 4 月 23 日 在福建平潭岛以东海域航行途中和它船发生碰撞,造成左舷 3# 货舱部位船体严重损坏,船内进水后倾覆沉没。沉船位置: 25 ° 24.7N/119 ° 53.5E ,距平潭岛约 3.5 海里 。
该轮此次航程载有燃油分别为重油 100 多吨和一定数量的轻油,尤其是重油的危害最大。该轮沉没时有大量的燃油泄出,虽然清污船已经对海面进行油污清理,但海面不时有重油、轻油冒出。为了避免更大的海洋污染,为了避免平潭岛海殖区遭受损失,为了避免平潭岛的旅游资源遭到破坏,必须对沉船的燃油进行彻底的清除。
二、设备器材:
本次工程需要对舱部位钻孔,采用二套进口液压钻孔、抽油系统,(水下防爆钻孔机、水下防爆抽油泵、移动式液压站、高压液压管),高强度抽油管 200 米 ,水下射钉枪 2 套, 250 米 围油栏等防污器材。
三、施工中遇到的主要困难
目前沉船右倾 90 度卧躺在海底,船艏向 130 度,当地水深 40m ,沉船左船旁水深 30m ,估算沉船右部已下陷在泥下 6.6m 左右 .
我们虽然有过“隆伯 6 号”、“运鸿”轮等大型水下抽油工程的经验,但这些船都倒扣、飘浮在海上,水深最多十几米。本次在 40 多米的水下钻孔抽油还是国内第一次,施工海区浪大流急,碰到的难度是可想而知的。受水深、流的影响,潜水员的有效作业时间很短,而在水下及加压舱内减压时间都很长,施工进度受到很大的影响。有时一道工序,需要好几人次下水。在 40 多米的水深下抽取 1200 秒重油,也是在国内没有先例子的。由于 40 多米水下的温度很低,重油非常粘稠,抽吸极其的困难,流量很小,延长了施工期。
由于沉船右倾 90 度,重油在双层底中,需要对船底进行开孔,但由于钻孔机平行于泥面,钻孔机没有落脚点,给安装带来了很大的麻烦。钻孔机比较笨重,潜水员在水下无法靠人力搬动,而用船舶机械协助潜水员安装钻孔机又因为海上有涌浪,船舶晃动,影响潜水员安全,也不宜采用。我们就想办法给钻孔机绑上小浮筒,潜水员用空气管给小浮筒充气,调节钻孔机的重量,这样潜水员水下控制就比较容易了。这种办法虽土,但是很管用,充分体现了救捞工人的主观能动性。
工程开始初期,船东未能提供详尽技术资料,为了准确找到油舱位,我们派潜水员进行水下仔细探摸,在基本上弄清后结合试打孔,终于找正了油舱位置。
2002 年作业水域气象水文情况极端反常,以往每年 5-6 月份应以偏南、东南风为主,海况较为良好,是救助打捞作业的黄金季节。但在施工期间现场以东北风为主,浪高大部分时间超过 2 米 ,给施工作业带来了相当的难度。
在施工中,抽出的油水装在工程船的艏舱内。大量的油水将船艏压下,形成艏低艉高,不利于拖航,不利于工程船抗风、抗浪,油水的自由液面影响船舶的稳性,使作业无法进行,在恶劣的海况中,船舶的安全也受到严重的威胁。故在施工作业中期,将存油用油驳运走。
四、工程施工程序:
• 布场
工程船采用四点锚泊,该海区浪大流急,为有利于抗风顶浪,工程船艏向选择为东北方向,与沉船位置(沉船艏向东南)交叉于水面上。工程船通过甲板机械可以左右移位,潜水员可方便的到达各油舱位置操作。在拖轮配合下抛四只2吨锚, 并加锚链压重增加锚的拉力,锚缆直径 3 2 mm ,长度各为 300 m 。
• 定位、钻孔、抽油
5 月 17 日 到 6 月 16 日 对沉船双层底、上边舱进行钻孔抽油,并对抽过的舱室灌注消油剂。
( 1 )根据船东提供的船舶油舱布置图,结合沉船水下状态,先估算好油舱液面位置,然后由潜水员在水下进行丈量定位,选择油面的高位作为开孔点,然后作开孔的准备工作,清除船体海生物,用射钉枪铆固开孔法兰。
( 2 )潜水员水下先用螺栓将球阀固定在法兰上、安装水下防爆钻孔机,然后接好液压管,接着启动液压站进行开孔。
( 3 )等钻孔机钻通船底后,潜水员下水拆除钻孔机,水下安装防爆抽油泵,接上抽油管,连接好液压管。同时在油层下方开一个进水孔,确保在抽油的同时
舱内要有海水补充空间。一切准备工作完成,并确认无误差后,启动液压站,逐一将沉船油舱内剩油抽出水面(抽入工程船艏舱内)。

( 4 )在油舱的油基本抽净后,对油舱进行扫舱,将油污产生的可能性降到最低程度。在进水孔位置放高压充气管,增加舱内空气压力,将油面降到抽油孔,从抽出的油、气、水混合物,逐渐演变到气、水混合物来判断油舱内油是否全部抽空,确认油舱内已经抽吸基本干净后,再往各个油舱内打消油剂,共打入 1000 公斤,使油舱内有限的存油进一步消除。
五、抽油施工成果
本次抽油施工自 2002 年 5 月 17 日 开始至 6 月 16 日工作结束,共计 31 天,其中施工准备 2 天,因天气海况影响不能作业 9 天,实际工作时间 20 天。根据本次施工前所报抽油方案和海事局的要求,共抽取重油(沉淀后)约 110 吨,轻油约 1 吨。在抽油完毕后用高压气体及消油剂反复清洗油舱。
此次抽油工作是按抽油方案实施的,抽取了大量重油,证明方案是可行的,消除了污染源,抑制了造成海域大面积污染的险情,达到了预期目的,顺利地完成了任务,效果是显著的。
六、结束语
本次工程在 40 多米水深的条件下成功抽吸沉船重油,目前在国内还是首次。虽然此次工程施工难度较大,但在工程技术人员、潜水员的努力下克服困难、集思广益、群策群力,漂亮的完成了此次抽油工程,为今后类似的工程积累的宝贵的经验。